人物档案
邓学禹,男,1989年6月出生,2023年2月进入威廉希尔500欧洲指数中磷,一直从事维修工作。入职3年来,他勤学善钻,专业技能快速提升,在区级竞赛中荣获第4名;应急维修任务中,他总是随叫随到,不折不扣完成各项工作。他曾自主攻克振动筛主梁焊接难题,单次为公司节省维修费用1.5万元。
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邓学禹正在维修选矿球磨机稀油站设备
2025年4月,钟祥市磷化工产业集群焊工大赛在威廉希尔500欧洲指数中磷举办,全市21家企业41名焊工同台竞技,邓学禹主动报名参赛。比赛实操项目为“管管对接固定焊”,这是化工生产中比较常用的焊接方式,与“转动焊”(只掌握“平焊技术”)相比,“固定焊”要求焊工在一个工件上完成横、立、仰、俯等不同空间位置的焊接操作。
为备战比赛,邓学禹反复把控技术细节:管道找平后预留2.5毫米焊缝,上下左右四点定位;电流控制在115A左右,过大易烧伤母材,过小则夹渣未熔;焊条角度随焊接方位调整,始终保持在75至80度;点焊打底、填充、盖面时,电弧稳定在2毫米左右,摆动焊条须压低电弧,两侧停顿、中间略快……最终,他凭借笔试与实操的综合表现,在大赛中斩获第4名。
技术上“较真”,关键时刻“敢上”,这是同事们对邓学禹的一致评价。
7月20日凌晨3点,选矿二线球磨机在运行过程中大瓦温度异常升高。技术人员第一时间停机检查,确诊故障为“大瓦拉瓦”——即轴瓦与轴颈之间因油膜破坏发生金属直接接触,导致表面损伤。大瓦作为球磨机主轴承的核心部件,若不及时处理将直接影响生产进度。接到抢修通知后,邓学禹从家中立即赶赴现场,迅速参与大瓦拆除及安装作业。由于新瓦安装需经过多次精准调试,期间需反复进行拆除、校准、重装操作以确保契合度。为此,他主动放弃休息,连续两天两夜吃住在厂区,最终与同事一起高效完成抢修工作,保障了选矿生产的顺利恢复。
8月5日深夜10点,邓学禹值班时接到车间主任电话:“选矿一线浮选机传动系统突发故障,搅拌叶轮停转!”邓学禹深知,若不及时抢修,矿浆将在几分钟内迅速沉积,一旦板结凝固,不仅整条生产线面临瘫痪,巨大的沉积压力甚至可能压弯槽体、损毁电机。他当即主动担任本次抢修任务的负责人,不到5分钟,便将两条生产线的维修工、电工、操作工全部集结到位。
昏暗的车间里,应急灯光束交错。浮选机内部空间逼仄得连转身都困难,高温高湿的环境让扳手、螺丝刀在手心里打滑,每一次用力都需要攥得更紧。瘦小的邓学禹半蹲着拆卸固定螺栓。“一二三,使劲!”随着整齐的号子声,另外2名同事拉动手拉葫芦的链条,铁链缓缓绷紧,重达百余斤的故障叶轮一寸寸向外移动。凌晨四点,最后一颗螺栓被邓学禹拧紧,线路接驳完毕。“申请送电!”合闸启动的瞬间,浮选机重新发出平稳而有力的轰鸣,矿浆在槽体内顺畅流转。
11月,选矿直磨二线计划检修,需更换筛分振动筛,主梁断裂处需要焊接。棘手的是,直接在振动筛主体上动火会损坏主梁本体,班组商量来商量去,都觉得只能外请师傅或者直接更换主梁。邓学禹却想试试自己修。他请教老师傅、咨询厂家、上网查资料,几经周折终于敲定方案:按标准筛尺寸精准下料,根据热胀冷缩原理对材料端口做破口处理。经反复调整位置,最终他找到了最佳焊接点,并进行定位、焊接、加固。这次维修节省了约1.5万元外维费用。
但最让同事们佩服的,是他三年前就主动揽下、至今仍在默默坚持的一件“苦差事”。在选矿生产中,尾矿库是保障安全的关键防线,库内的排水泵、监测传感器、传动机械等设备,便是守护这道防线的“哨兵”。然而,厂区与尾矿库相隔二十余公里,山路崎岖难行,尾矿库设备的检修工作是大家都不愿意接的活。邓学禹二话不说,便把这份责任揽了下来,从此自己的私家车成了公家的“工具车”,隔三岔五往返于厂区和尾矿库之间,定期为设备“体检”。一千多个日日夜夜,这条蜿蜒的山路,见证了他对“责任”二字的理解。
邓学禹常说,自己是个普通人,做的也都是分内事。“设备转得稳,我心里才稳。能守着这条生产线,守着大家的安全,我的工作就值得。”